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時間:2014-05-16 09:45:48
作者:世邦機器
2002年,國華北京熱電廠(原北京前列熱電廠),在2×4lOt/h鍋爐脫硫技改工程中對排出的脫硫石膏進(jìn)行處理,脫硫石膏綜合利用和脫硫工程同時規(guī)劃、同時安裝、同時使用,采用德國沙士基打32塊660mm×500mm×80mm立模頂升成型設(shè)備,生產(chǎn)石膏砌塊產(chǎn)品,于2003年建成了年產(chǎn)38萬m2的脫硫石膏砌塊生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線包括石膏炒制和砌塊生產(chǎn)兩大部分。脫水后的脫硫石膏含水量10%左右,經(jīng)計量式皮帶輸送機運送至年產(chǎn)3萬t的煅燒爐進(jìn)行炒制,熟石膏經(jīng)氣力輸送至砌塊生產(chǎn)車間。熟石膏品質(zhì)為:硫酸鈣含量>90%、pH值:6~8、白度>60%、無味、平均顆粒:80%>259m。石膏砌塊生產(chǎn)包括配料攪拌、澆注成型、脫模、烘干、檢驗打包入庫。砌塊規(guī)格為:666mm×500mm x 80mm、重量每平方米65kg,產(chǎn)量每小時64m2。經(jīng)過近幾年的實際生產(chǎn)和應(yīng)用,該生產(chǎn)線年產(chǎn)量近30萬rn2,產(chǎn)品主要應(yīng)用在建筑物的非承重隔墻,使用效果良好。脫硫石膏粉設(shè)備在生產(chǎn)和工程應(yīng)用中體會到由于脫硫石膏炒制后相組成的不穩(wěn)定性和雜質(zhì)含量與天然石膏不同,脫硫石膏生產(chǎn)線對石膏砌塊品質(zhì)影響較大,直接關(guān)系到石膏砌塊的質(zhì)量和使用。其中“起堿”和“收縮率大”兩個問題較為突出,其原因如下:
“起堿”:脫硫石膏砌塊制品表面“起堿”現(xiàn)象的根本原因是建筑石膏中含有可溶于水的鎂鹽等,當(dāng)石膏砌塊在干燥過程中,這部分鹽會隨同自由水的脫水路徑析出到砌塊制品表面,形成絮狀物。在儲存和應(yīng)用的過程中一般出現(xiàn)在自然干燥的砌塊中或二次受潮再干燥的砌塊中,表面表現(xiàn)為絮狀物分布不均勻,干燥周期越長,絮狀物越多。危害之一是表面粉化粗糙,外觀不光滑整潔;非常大的危害在于砌塊成墻裝飾后再受潮起堿,會導(dǎo)致裝飾層與基礎(chǔ)層的空鼓脫離,造成施工質(zhì)量事故,后果非常嚴(yán)重。研究人員通過多年實踐、反復(fù)試驗,基本總結(jié)出幾點解決方案:一是快速烘干,但解決不了二次受潮起堿;二是添加反應(yīng)物,降低可溶性鎂鹽含量,改善制品料漿的pH值;三是添加電廠自產(chǎn)的粉煤灰,改善脫硫石膏砌塊的脫水機理,同時調(diào)節(jié)料漿的pH值。
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國內(nèi)對脫硫石膏的綜合處理和應(yīng)用已開始起步,但發(fā)展卻比較緩慢,形成工業(yè)化、規(guī)?;蛯I(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)不多。但可以預(yù)見,脫硫石膏的生產(chǎn)與應(yīng)用蘊藏著巨大的市場機遇,在不久的將來一定會有人餐的脫硫石膏代替天然石膏生產(chǎn)建材制品,特別是對于那些天然石膏匱乏而具有脫硫石膏資源的經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)。
在水泥工業(yè)中的應(yīng)用水泥生產(chǎn)是利用脫硫石膏的理想途徑,可以成為煙氣脫硫石膏的非常大用戶。
在新技術(shù)應(yīng)用方面,德國較近開辟了一種應(yīng)用脫硫石膏制作石膏填料的新途徑,在Iphofen建有一條脫硫石膏填料生產(chǎn)線,整個工藝過程主要是由干燥器和超細(xì)粉磨機組成,產(chǎn)品的細(xì)度小于0.19m,產(chǎn)量是0.4t/h。用脫硫石膏制得的填料有耐光、耐候、耐擦洗和絕緣性好的特點。
脫硫石膏水化后晶體為纖維狀,硬化體結(jié)構(gòu)搭接緊密。雖然脫硫石膏和天然石膏有著相近的性質(zhì),但在抗折、抗壓等性能上,脫硫石膏確大大優(yōu)于天然石膏;另外脫硫石膏相比于天然石膏,也存在含水量較大,顆粒級配差等缺陷,嚴(yán)重制約了脫硫石膏的應(yīng)用。
產(chǎn)生于吸收塔漿體中的二水石膏晶體需要分離出來并且除去雜質(zhì),這個過程是在水力旋流器中進(jìn)行的。
靜電斥力還可以把石膏顆粒內(nèi)部包裹的水釋放出來,使體系處于良好而穩(wěn)定的分散狀態(tài)。Daimon等通過研究石膏水化的過程發(fā)現(xiàn),隨著水化的進(jìn)行,吸附在石膏顆粒表面的高效減水劑的量減少,f電位非常值隨之降低,體系不穩(wěn)定,從而發(fā)生了凝聚。